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攻坚设备瓶颈 赋能高效运行---硝酸复合肥车间完成硝镁蒸发器列管专项清洗攻坚任务
来源: 时间:2026-03-25 作者:

3月份,硝酸复合肥车间紧紧围绕浓硝酸装置“安稳长满优”运行核心目标,聚焦制约生产高效推进的关键设备瓶颈,精准发力、攻坚突破,有序开展硝镁蒸发器列管专项清洗工作。

硝镁蒸发器作为浓硝酸装置的核心换热设备,其运行状态直接决定装置产能、能耗及安全稳定性。长期连续运行过程中,列管内壁易附着盐垢、杂质,且硝酸镁溶液中锈渣含量逐渐升高,导致列管堵塞问题日益突出,直接造成换热效率下降、蒸汽消耗攀升、浓镁浓度不达标,无法满足多套浓硝酸装置同步生产需求,系统高负荷运行受限,成为制约装置高效稳产的“卡脖子”难题。

为有效破解这一关键瓶颈,车间立足“早研判、早部署、早攻坚”原则,提前分析设备运行趋势,将硝镁蒸发器列管清洗做为重点攻坚任务,精准制定专项清洗实施方案,明确人员分工、安全管控措施、质量验收标准及时间节点,坚持方案先行、准备充分、责任到人,为专项清洗工作安全有序、高效推进奠定坚实基础。

清洗作业期间,硝酸复合肥车间严格落实特殊作业安全管理规范,坚守安全底线,严格执行盲板隔离、受限空间作业审批、全程现场监护等制度,作业人员规范佩戴防护用品,严格按照操作规程开展作业。针对列管堵塞特点,精准控制高压清洗机压力稳定在1000公斤,对蒸发器630根列管进行全方位、无死角冲洗,彻底清除列管内结垢、堵塞物及杂质,最大限度恢复设备原有换热性能,确保清洗质量达标。

此次专项清洗攻坚成效显著,实现了设备运行效能与能耗指标双向优化提升。硝镁蒸发器换热效率得到全面恢复,浓硝酸系统运行更加平稳,蒸汽消耗同比明显下降,装置高负荷运行能力显著增强,长期制约高负荷生产的受限问题得到彻底解决。同时,有效防范了列管堵塞、换热不均可能引发的超温、偏流等安全隐患,进一步延长设备使用寿命,为浓硝酸装置实现长周期高负荷稳定运行提供了坚实的设备支撑。